Авиация Авиакатастрофа над Атлантическим океаном 1 июня 2009 года - Расследование
23 января 2011Оглавление:
1. Авиакатастрофа над Атлантическим океаном 1 июня 2009 года
2. Хроника дальнейших событий
3. Поисковая операция
4. Пассажиры и экипаж
5. Расследование
6. Результаты расследования
До нахождения и расшифровки «черных ящиков» единственными данными о состоянии самолёта перед катастрофой были автоматические сообщения, переданные лайнером. Данные радаров отсутствуют, поскольку лайнер в момент катастрофы находился вне зоны их действия.
Первые результаты расследования крушения самолета А330 в Атлантике свидетельствуют о том, что авиалайнер развалился не в воздухе, как считалось ранее, а лишь после удара о воду. Такой предварительный вывод сделали эксперты французского бюро расследования авиакатастроф, которое опубликовало доклад 2 июля 2009. По данным ВЕА, аэробус упал в воду «со значительным вертикальным ускорением».
17 марта 2011 года французские власти объявили, что начинают расследование в отношении европейского авиаконцерна Airbus по подозрению в непредумышленном убийстве.
16 мая 2011 года появилась информация, что комиссии по расследованию причин катастрофы удалось скопировать все данные с бортового параметрического самописца. Представителям французского Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации которое занимается выяснением причин катастрофы, также удалось получить записи последних двух часов полета с речевого самописца. Как заявили в BEA, все собранные данные отправлены на тщательный анализ, который планируется завершить в течение нескольких недель.
Данные параметрических самописцев
27 мая 2011 г. BEA выпустила обновлённый отчёт о расследовании авиакатастрофы. В отчете приводятся данные о полёте, записанные параметрическими и речевыми самописцами. В 3 часа 55 минут абсолютного времени командир воздушного судна разбудил второго пилота и сказал: « он займёт моё место». После инструктажа капитан покинул кабину пилотов и отправился на отдых в 4 часа 1 минуту 46 секунд. В 4 часа 6 минут абсолютного времени пилот предупредил бригаду бортпроводников о том, что самолёт входит в зону турбулентности. Через 4 минуты пилоты выполнили небольшой левый разворот и снизили скорость с 0,82М до 0,8М в связи с увеличивающейся турбулентностью.
В 4 часа 10 минут 5 секунд абсолютного времени отключились автопилот и автомат тяги. Пилот отдал ручку влево и вниз, парируя правый крен. Дважды прозвучало предупреждение о сваливании. Через 10 секунд скорость самолёта резко упала с 275 до 60 узлов. Угол атаки самолёта увеличился, высота начала расти. Левая часть панели приборов отобразила резкое увеличение приборной скорости до 215 узлов. Интегрированная система резервных приборов не отображала это изменение в течение минуты. Пилот продолжал удерживать нос самолёта в поднятом положении. Угол установки горизонтального стабилизатора вырос с 3 до 13 градусов в течение одной минуты и оставался в этом положении до конца полёта.
Приблизительно в 4 часа 11 минут самолёт достиг максимальной высоты полёта 11600 м. При этом угол атаки достигал 16 градусов, ручки управления двигателями были переведены в положение «Взлёт/Уход на второй круг». В 4 часа 11 минут 40 секунд КВС вернулся в кабину. Угол атаки увеличился до 40 градусов, самолёт снизился до высоты 10675 м при почти 100%-ной тяге двигателей. Сигнализация сваливания отключилась, поскольку при таком угле атаки показания приборной скорости считаются недостоверными. Приблизительно 20 секунд спустя пилот незначительно уменьшил угол тангажа, показания приборной скорости стали действительными, и снова прозвучала сигнализация сваливания. С этого момента и до конца полёта угол тангажа не был менее 35 градусов. В последние минуты полёта РУДы находились в положении «малый газ». Двигатели продолжали работать и оставались полностью под контролем экипажа.
Запись заканчивается на отметке 4 часа 14 минут 28 секунд абсолютного времени или через 3 часа 45 минут после взлёта. В этот момент скорость самолёта составляла 107 узлов при вертикальной скорости около 3345 м/мин, тяга двигателей составляла 55 % от максимальной. Угол тангажа составлял 16,2 градуса, с левым креном 5,3 градуса. В ходе снижения самолёт развернулся почти на 180 градусов вправо на курс 270 градусов. Самолёт находился в сваливании напротяжении 3 минут 30 секунд, снижаясь с высоты 11600 м.
Неверные данные приборной скорости являются очевидной причиной отключения автопилота, однако причина потери пилотами контроля над самолётом остается загадкой, особенно учитывая, что обычно для предотвращения сваливания пилот старается опустить нос самолёта. Множество датчиков показывают угол тангажа, и признаков их неисправности нет.
Просмотров: 6280
|